]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/commit
USB: musb_gadget: fix STALL handling
authorSergei Shtylyov <sshtylyov@ru.mvista.com>
Wed, 18 Nov 2009 19:51:18 +0000 (22:51 +0300)
committerGreg Kroah-Hartman <gregkh@suse.de>
Tue, 8 Dec 2009 18:22:12 +0000 (10:22 -0800)
commit41e0b0605826e299a981e2da61e631efe171f4af
treedbf0d119d260ec3af27a8c4c01609dcb0f388e4f
parent3d57f55a87be678c0e3a91842a3ca2ca4ffcdcaf
USB: musb_gadget: fix STALL handling

commit cea83241b3a84499c4f9b12f8288f787e7aa6383 upstream.

The driver incorrectly cancels the mass-storage device CSW request
(which leads to device reset) due to giving back URB at the head of
endpoint's queue after sending each STALL handshake; stop doing that
and start checking for the queue being non-empty before stalling an
endpoint and disallowing stall in such case in musb_gadget_set_halt()
like the other gadget drivers do.

Moreover, the driver starts Rx request despite of the endpoint being
halted -- fix this by moving the SendStall bit check from musb_g_rx()
to rxstate().  And we also sometimes get into rxstate() with DMA still
active after clearing an endpoint's halt (not clear why), so bail out
in this case, similarly to what txstate() does...

While at it, also do the following changes :

- in musb_gadget_set_halt(), remove pointless Tx FIFO flushing (the
  driver does not allow stalling with non-empty Tx FIFO anyway);

- in rxstate(), stop pointlessly zeroing the 'csr' variable;

- in musb_gadget_set_halt(), move the 'done' label to a more proper
  place;

- in musb_g_rx(), eliminate the 'done' label completely...

Signed-off-by: Sergei Shtylyov <sshtylyov@ru.mvista.com>
Signed-off-by: Greg Kroah-Hartman <gregkh@suse.de>
drivers/usb/musb/musb_gadget.c