]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/commitdiff
ARM: dts: imx6qdl-sabrelite: use GPIO_6 for FEC interrupt.
authorTroy Kisky <troy.kisky@boundarydevices.com>
Fri, 20 Dec 2013 18:47:11 +0000 (11:47 -0700)
committerShawn Guo <shawn.guo@linaro.org>
Tue, 31 Dec 2013 03:09:47 +0000 (11:09 +0800)
This works around a hardware bug.
From "Chip Errata for the i.MX 6Dual/6Quad"

ERR006687 ENET: Only the ENET wake-up interrupt request can wake the
system from Wait mode.

The ENET block generates many interrupts. Only one of these interrupt lines
is connected to the General Power Controller (GPC) block, but a logical OR
of all of the ENET interrupts is connected to the General Interrupt Controller
(GIC). When the system enters Wait mode, a normal RX Done or TX Done does not
wake up the system because the GPC cannot see this interrupt. This impacts
performance of the ENET block because its interrupts are serviced only when
the chip exits Wait mode due to an interrupt from some other wake-up source.

Before this patch, ping times of a Sabre Lite board are quite
random:
ping 192.168.0.13 -i.5 -c5
PING 192.168.0.13 (192.168.0.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=1 ttl=64 time=15.7 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=2 ttl=64 time=14.4 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=3 ttl=64 time=13.4 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=4 ttl=64 time=12.4 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=5 ttl=64 time=11.4 ms

--- 192.168.0.13 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.431/13.501/15.746/1.508 ms
____________________________________________________
After this patch:

ping 192.168.0.13 -i.5 -c5
PING 192.168.0.13 (192.168.0.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=1 ttl=64 time=0.120 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=2 ttl=64 time=0.175 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=3 ttl=64 time=0.169 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=4 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_req=5 ttl=64 time=0.172 ms

--- 192.168.0.13 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.120/0.160/0.175/0.026 ms
____________________________________________________

Also, apply same change to imx6qdl-nitrogen6x.

This change may not be appropriate for all boards.
Sabre Lite uses GPIO6 as a power down output for a ov5642
camera. As this expansion board does not yet work with mainline,
this is not yet a conflict. It would be nice to have an alternative
fix for boards where this is a problem.

For example Sabre SD uses GPIO6 for I2C3_SDA. It also
has long ping times currently. But cannot use this fix
without giving up a touchscreen.

Its ping times are also random.

ping 192.168.0.19 -i.5 -c5
PING 192.168.0.19 (192.168.0.19) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.19: icmp_req=1 ttl=64 time=16.0 ms
64 bytes from 192.168.0.19: icmp_req=2 ttl=64 time=15.4 ms
64 bytes from 192.168.0.19: icmp_req=3 ttl=64 time=14.4 ms
64 bytes from 192.168.0.19: icmp_req=4 ttl=64 time=13.4 ms
64 bytes from 192.168.0.19: icmp_req=5 ttl=64 time=12.4 ms

--- 192.168.0.19 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.451/14.369/16.057/1.316 ms

Signed-off-by: Troy Kisky <troy.kisky@boundarydevices.com>
CC: Ranjani Vaidyanathan <ra5478@freescale.com>
Signed-off-by: Shawn Guo <shawn.guo@linaro.org>
arch/arm/boot/dts/imx6qdl-nitrogen6x.dtsi
arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabrelite.dtsi

index 34145d1fcf84c78fce32b31b0f02cac7f0cdd277..e83ffc72da5302a5e15c4db52613f4460ab3c927 100644 (file)
        txd1-skew-ps = <0>;
        txd2-skew-ps = <0>;
        txd3-skew-ps = <0>;
+       interrupts-extended = <&gpio1 6 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+                             <&intc 0 119 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        status = "okay";
 };
 
                                MX6QDL_ENET_PINGRP_RGMII_MD(0x1b0b0, 0x100b0)
                                /* Phy reset */
                                MX6QDL_PAD_ENET_RXD0__GPIO1_IO27        0x000b0
+                               MX6QDL_PAD_GPIO_6__ENET_IRQ             0x000b1
                        >;
                };
 
index 9a6f731c12df8ce46ee70efb9ebea9abd6a34204..e8cbcd705aed5fe2ec2b14f26f0ffa3db93c32a6 100644 (file)
        txd1-skew-ps = <0>;
        txd2-skew-ps = <0>;
        txd3-skew-ps = <0>;
+       interrupts-extended = <&gpio1 6 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
+                             <&intc 0 119 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        status = "okay";
 };
 
                                MX6QDL_ENET_PINGRP_RGMII_MD(0x1b0b0, 0x100b0)
                                /* Phy reset */
                                MX6QDL_PAD_EIM_D23__GPIO3_IO23          0x000b0
+                               MX6QDL_PAD_GPIO_6__ENET_IRQ             0x000b1
                        >;
                };